氯離子檢測儀采用電極法原理,數字顯示氯離子的值,無需試劑,讀數值自動轉換成以毫克每升為單位,全自動三點校準,讀數穩定后自動鎖存當前數值,儀表zui小讀數為0.1毫克每升。以下是氯離子檢測儀的檢測分析,一起來了解。
1.氯只儲存在少量含水量的粗 苯產品中,而粗 苯水的主要來源是蒸汽凝結水,粗 苯冷卻器漏入粗 苯中的冷卻水。氯離子在檢測蒸汽凝結水中為6.12mg/L,蒸汽凝結水中的氯離子幾乎沒有變化。
2.對制冷水中的氯離子檢測儀出的氯離子進行成102mg/L。這樣,高氯離子也會增加苯中的氯離子。在冷卻器泄漏過程中,我們從冷卻器的取樣冷卻器到苯類分離器的水樣進行硬度分析。如果泄漏,分離水的硬度會增加(因為有生水就是制冷水)。經過多次測試的水質硬度為0.粗 苯冷凝器不 泄漏。
3.在高溫氨的測試中,氯離子約為1100mg/L終冷水塔的苯洗滌效果不好。每天用高溫氨水清洗,使煤氣溫度高。在苯洗滌過程中,蒸汽凝結并凝結到洗滌油中,導致洗滌油中氯離子含量高。從測試數據來看,這也可以證明,新的洗滌油含有8mg/L的氯離子,而循環洗滌油中氯離子為140mg/L,這也是粗 苯和氯離子高的原因。
4.分析測試,循環洗油中氯離子檢測儀出的氯離子含量高于新洗油氯離子含量。新洗油氯離子隨系統補油時帶入循環洗油,而循環洗油在洗苯塔中還與煤氣接觸,也可能將煤氣中的氯離子轉化為循環洗油,從而影響其含量。據查詢,煤氣中氯離子高的誘因是由煤配中的表面煤引起的。而我們公司是深煤,并對煤樣做了簡單的分析,分別是13.25ppm和10.25pm。這些因素基本上可以消除,新洗油在更換過程中,粗 苯氯離子仍在130mg/L。查找原因后,發現煤氣中的循環氨水氯離子偏高。對自洗煤中使用的介質油分析,氯離子高達45840mg/L,與其他化驗浮油結果相比,自身浮油氯離子高。分廠于11月18日開始使用柴油,浮選洗煤。11月20日開始使用柴油洗煤,11月21日粗 苯氯離子從1300mg/L降至55.7mg/L,因此煤種浮油為主要原因。
對上述問題采取措施:
1.控制脫苯塔頂部溫度,加強油水分離操作,防止苯中含水。
2.經常分析蒸汽冷凝水的氯離子檢測儀出的氯離子含量,確保氯離子合格。
3.定期對粗 苯分離的水化硬度進行檢測,確保冷凝器不會泄漏。
4.沖塔降阻力操作加強終冷塔。
1)操作規范,防止清塔過程中高溫氨水水蒸氣進入洗油系統。
5.氯離子含量低于15mg/L,控制購入新洗油。
1)對循環洗油質量進行嚴格控制,加強洗油排渣操作,改善油質。
2)對洗煤廠的浮選油進行化驗,對浮選油中的氯離子含量進行嚴格控制。
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