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    機前主蒸汽壓力設定的原則與改進

       2014年02月14日 13:29  
      江蘇射陽港發電有限責任公司(以下簡稱公司)1~4號機組為137.5MW,鍋爐采用超高壓、中間再熱、435t/h單汽包自然循環固態排渣煤粉爐,汽淪機采用超高壓、中間再熱、單軸雙缸、雙排汽、凝汽式汽輪機,采用分散控制系統(DCS)和汽輪機數字電液調節(DEH)系統。在2005年第4季度發電考核統計中,共有4臺次自動發電控制(AGC)測試時升負荷速率不足。相關歷史數據調查表明,4次AGC測試范圍均為92~135MW,運行方式為鍋爐定壓運行、汽輪機順閥運行、爐跟機協調(BF)。當機組負荷為92MW時,其機前主蒸汽壓力的設定值和時值均在9MPa左右,隨著測試指令的不斷上揚,汽輪機調門緩慢開啟,機組負荷也不斷跟進,到115MW時4個高壓調節閥門(GV1~GV4)基本全部開足,負荷也無法進一步增加。同樣,AGC測試指令由于實時負荷的偏差停止變化,zui終測試結果小于規定的"2%MCR/min"。升速率不足的根本原因是負荷動態化到1l5MW時,壓力設定值未及時跟進而仍為9MPa,在目前機前壓力由人工設定的情況下,這種現象時有發生。因此,必須對機前主蒸汽壓力設定的原則和試驗出壓力設定的*范圍進行分析,為改進原人工設定的方法提供依據。
      
      一、機前主蒸汽壓力設定值應遵循的原則
      
      1.1提高汽輪機效率以保持經濟性
      
      公司汽輪機采用噴嘴調節,新蒸汽經過2個高壓自動主汽門、4個高壓調節閥進入高壓缸,蒸汽不僅在噴嘴中,而且在動葉片中也有很大的膨脹加速,蒸汽流出葉片時給葉片一反作用力,葉片在此作用下做功,屬于反動式汽輪機。當新蒸汽溫度和排汽壓力不變而新蒸汽壓力升高時,汽輪機的總焓降將增加,若維持機組總出力不變,則所需要的蒸汽流量將減少[1]。
      
      根據汽輪機機效計算的一般規則,在汽輪機焓降增加時汽輪機的效率也會隨之增加,因此在機組負荷為80%以上時主蒸汽壓力增加將有利于提高機組的經濟性。
      
      但是,主蒸汽壓力過高時對于汽輪機調門來說節流損失會進一步加大,同時作為汽包爐主蒸汽壓力升高后給水泵的電耗也隨之增加,因此要充分考慮到主蒸汽壓力較高所帶來的不利因素。
      
      1.2保持機組安全性原則
      
      采用噴嘴調節的機組如果維持較高的新蒸汽壓力,在第1個調節閥全開而第2個調節閥未開時,調節級級前與級后壓差zui大,此時調節級的焓降為zui大;當第2個調節閥開啟后,調節級級前壓力不變,而級后壓力升高焓降反而減少。因此,當新蒸汽壓力較高而第1個調節閥全開第2個調節閥未開時,會使調節級焓降及動葉片應力增大,是運行規程中應避免的一種工況。同時,由于汽輪機的進汽口一般分布為幾個連續的圓周弧段,第1調節閥和第2調節閥為對稱布置,如果第1調節閥和第2調節閥進汽量相差較大時,高壓蒸汽通過不同弧段的進汽會對轉子產生徑向作用力,該力可改變轉子相對于軸承和缸體的徑向位置,可能造成轉子偏心過大、軸承穩定性降低、過流激振等后果。
      
      因此,正常運行情況下機前主蒸汽壓力不能設定過高,應盡量使第1個調節閥和第2個調節閥全開,以保證動葉片應力不致太大;機前主蒸汽壓力也不能設定過低,在設定過低的情況下汽輪機總焓降減少,新蒸汽流量將增大,會引起末幾級葉片的過負荷。
      
      二、機前主蒸汽壓力設定值的試驗和分析
      
      結合機前主蒸汽壓力設定的原則,在順閥運行方式下,如果主要依靠GV3的變化來調整機組負荷,將基本上保證機組運行的經濟性和安全性,但還應考慮到AGC對機組調節性能的要求。
      
      通過不同負荷段試驗,得出GV3剛關閉時的機前壓力和GV3基本全開足時的機前壓力,見表1。
      
      根據表1中數據,機組負荷在85MW時壓力設在11.0MPa左右,則閥門GV2會全開,GV3剛好開啟,因此機組負荷在85MW時壓力定值不宜超過11.0MPa??紤]到此時如果AGC按3MW/min進行升負荷,結合主蒸汽壓力改變后實際壓力響應時間5min計算,5min后負荷應該能夠響應到100MW,負荷在100MW時GV3全開需要機前主蒸汽壓力應為9.3MPa,因此機組負荷在85MW時壓力設定應控制在9.3~11.0MPa。依據此方法,結合運行有關115MW以上需定壓13MPa的規定,得出機前主蒸汽壓力設定參考值,見表2。
      
      三、機前壓力定值設定方法的改進
      
      機前主蒸汽壓力的設定參考值,滿足了機組經濟性、安全性的要求,同時也兼顧了AGC對機組調節性能的要求,但是其設定手段是人工的,需要不同的負荷段輸入不同的壓力定值,在其他設備操作繁忙時容易忽略對壓力定值的及時修正。因此,如果能夠將壓力設定做成自動曲線形式,就可以有效地保證機組運行在經濟、安全的參數范圍內。
      
      在DCS畫面中,設立一自動設定/人工設定切換開關(如圖1所示),機組工況變化而不允許進行自動壓力定值時,切除自動設定功能,由人工進行壓力定值設定。如果投上自動設定功能,運行人員通過DCS畫面中的預先設定,輸入機前主蒸汽壓力調節的設定值,并顯示出所設定的數值。
      
      四、結束語
      
      通過壓力自動設定后,正常情況下在機組負荷為85~115MW時依據事先設定好的壓力定值運行,避免了由于壓力設定不足而影響機組帶負荷的調節性能。但是,本文僅僅根據機前主蒸汽壓力設定的原則,試驗出壓力設定的*范圍,真正要做到機組的*壓力定值運行,需要通過更多的理論計算和實踐,因為同樣機組出力不僅受主蒸汽參數的影響,還要受機組真空度等因素的制約。

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