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    X射線測厚儀廠家詳解金層不溶、縮錫產生原因

    時間:2019/1/22閱讀:1797
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       化鎳浸金(ENIG)作為PCB表面處理之一被廣泛應用,化鎳浸金是指在焊盤銅表面上化學鍍鎳,然后在鎳層表面置換上一層金層的表面處理工藝,其具有良好的平整性、焊接性、接觸電阻小、存儲時間長等特點,但是ENIG在實際裝聯過程中存在多種焊接不良現象,其中金層不溶、縮錫就是常見問題之一。 

        金層不溶、縮錫產生原因分析:

        化鎳浸金工藝表面鍍金,具有優異的可焊性及抗氧化性,一般情況下不會出現潤濕不良問題,但實際裝聯時還是會出現金層不溶,縮錫問題。金層不溶、縮錫主要產生的原因來自兩個方向,一方面來自金層表面污染,另一方面來自金層本身問題。 
        為了進一步闡述結合實際案例,通過光學顯微鏡、X射線測厚儀、SEM+EDS、金相切片及AES(俄歇電子能譜)等分析手段來進行論證。 

    1、金層污染
     
    某消費類電子產品SMT回流后出現一定比例的金層不溶、縮錫,失效表現為焊料全部吸附到器件可焊端,焊點的接觸角大于90度,用烙鐵手工執錫無法上錫。 
    ①外觀檢查 
    使用電子光學顯微鏡對失效部位進行觀察,金層表面并未發現可見污染物,具體觀測結果如下: 
    ②ENIG鍍層厚度檢測 
    使用X射線測厚儀對金層不溶焊盤鍍層厚度進行測量,數據見下表,從表數據來看,Au與Ni厚度均滿足規定要求。 
    ③ENIG鍍層結構及成分分析 
    1)剝金前檢測 
    對縮錫焊盤表面進行SEM+EDS檢測,發現不上錫的Au層表面含有較高的C、O元素含量,會對焊接造成較大影響。 
    1)剝金后檢測 
    對縮錫部剝金后觀察,P含量符合規范要求,Ni面結晶正常,未發現Ni面腐蝕現象,后對其做切片確認,也未發現Ni層存在刺入腐蝕現象,形貌良好無異常。 
    1>Ni層形貌及P含量 
    2>Ni層切片形貌 
    ④縮錫位清洗后分析 
    縮錫失效處C、O含量偏高,初步分析與有機物污染有關,對其用酒精進行清洗,發現C、O含量明顯降低。 
    ⑤實驗驗證 
    對金層不溶、縮錫板焊點用酒精清洗后做漂錫實驗,漂錫后所有的之前縮錫焊點都上錫飽滿,滿足IPC-J-STD-003之判定標準。 
    ⑥小結
    縮錫焊盤主要是因為ENIG鍍層Au面受到有機污染,金面上存有機污染會造成金面表面自由能降低,這樣會使潤濕性下降,終造成金層不溶、縮錫產生。由于EDS只能確定污染元素,但不能定義具體的有機污染物,若要確認,需使用FTIR(紅外線光譜分儀)、TOF-SIMS(飛行時間二次離子質譜)等方法來確定。 
    為了避免金層有機污染物問題再發,建議如下: 
    1)特別監控ENIG板從化金到器件上件的各個工序,確保金面不受外界異常元素污染。 
    2)注意ENIG板的存儲環境,避免在酸、氯、硫的環境下存放。 
    3)錫的潤濕性與板面清潔有很大關系,可在上件前對板做必要的清潔會對焊接有所幫助。 

    2、金層本身問題 
    通過金層污染分析方法后未能發現有機污染或腐蝕特征時,需要將目光聚焦到金層本身是否存在異常,這是一種非典型的分析思路,借助以下案例來說明。 
    ①Au/Ni互溶 
    某電子產品出現金層不溶、縮錫問題,使用SEM+EDS分析后數據結果顯示,焊盤縮錫區域的化學成分無明顯異常,未發現外來元素。剝離金層后Ni面結晶正常,P含量滿足規范,無Ni面腐蝕現象。后對縮錫部焊盤清洗后焊料仍無法潤濕。 
    ②互溶的原因
    Au/Ni互溶其本質就是Ni擴散到了Au層,產生了Au/Ni互溶產物,表面物化性能發生變化,表面能、反應驅動力均改變,難以溶于焊料,終的結果就是金層不溶,縮錫。
    Ni擴散的主要來源:
    1) 鍍金工藝控制不當,金層中夾雜鎳離子。
    2) 鎳層原子擴散,由于金原子尺寸遠大于鎳原子,提供了鎳擴散的路徑,而具體的擴散速度與擴散時間、溫度相關。
    3) 金層厚度過薄,未達到IPC規范要求,這樣會對Ni擴散提供了方便。
    ③小結
    金層本身存在異常并非常見,但在我們做失效分析時需要考慮到,以免被固有的思維所約束,找不到打開問題的鑰匙。
    為了防止問題出現,改善建議如下:
    1) 鍍金工藝的控制,避免金層中夾雜鎳離子。
    2) 嚴格管控好金層厚度要求,要符合IPC的規定,要把金厚的檢查做為重點檢查項目進行確認。
    3) 避免不必要的烘烤動作,因為過多,長時間的烘烤固然可以降低PCB本身的含水率,降低爆板、分層的風險,但其弊端卻被忽視,加速鎳的擴散、氧化,甚至會出現PCB變形的風險等,會對板級裝聯造成嚴重影響。

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