賀州市一體化生活污水處理設備
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AAO工藝污泥的異常及對策
1.污泥膨脹
現象:污泥不易沉降,SVI值增高、污泥的結構較散,體積膨脹,含水率上升,上清液稀少,顏色也有變異,這就是污泥膨脹。
原因:絲狀細菌大量增值所引起的,也有由污泥中結合水異常增多引起的污泥膨脹;水中碳水化合物較多,缺乏N、P、Fe等養料;溶解氧不足;水溫高或PH值較低等易引起絲狀菌的大量繁殖;超負荷,污泥齡過長引起絲狀菌的大量繁殖。
措施:加大曝氣量;及時排泥;加大回流污泥量。
2.解體
表現:處理水質渾濁、污泥絮體細碎化、處理效果變壞等是污泥解體的現象。
原因:運行不當,如曝氣過量活性污泥中生物(營養)的平衡遭到破壞,使微生物量減少而失去活性,吸附能力降低,絮體體積縮小,質密;存在有毒性物質時,微生物會受到抑制或傷害,凈化功能下降或*停止,使污泥失去活性。
措施:一般可通過顯微鏡觀察來判別產生的原因。當鑒別出是運行方面的問題時,應對污水量、回流污泥量、空氣量和排泥狀態以及SV、MLSS、DO、NS等多項指標進行檢查,加以調整。當確定是污水中混入有毒物質時,應考慮這是新的工業廢水混入的結果,需查明來源,按國家排放標準加以處理。
3.污泥上浮
現象:污泥在二沉池成塊狀上浮。
原因:曝氣池內污泥泥齡過長;硝化進程較高,在池底發生反硝化,污泥相對密度降低,整塊上浮。
措施:增加污泥回流量或及時排出污泥;降低混合液污泥濃度,縮短污泥齡和降低溶解氧,使之不能進行硝化作用。
4.出水漂泥
現象:二沉池漂散泥,水質變渾,出水SS值明顯偏高。
原因:活性污泥SVI值過大,沉降性能不好;沉淀池配水量較大,超過設計負荷,水力停留時間變短;生物池出水溶解氧DO偏高。
措施:及時排泥,加大污泥回流量;控制進水泵房進水量,調節沉淀池配水;減小生物池好氧段的曝氣量。
4、AAO工藝的運行管理
在運行管理中,經常要進行運行調度,對一定水質、水量的污水,確定各項工藝控制參數,其中比較重要的有鼓風機開啟數及空氣量的控制,回流比、污泥濃度和排污量的控制。
1.確定水量和水質
即準確測定污水流量,入流污水的BOD5及有機污染物的大體組成。
2.確定BOD負荷F/M
應結合本廠的運行實踐,借助一些實驗手段,選擇*的F/M值。一般來說,污水溫度較高時,F/M可高一些。反之,溫度較低時,F/M應低一些。對出水水質要求較高時,F/M應低一些,反之,可高一些。堡鎮污水處理系統一期工程設計F/M不大于0.10kgBOD5/kgMLSS.d。為有利于磷在厭氧段的釋放,控制厭氧段F/M>0.1KgBOD5/(KgMLSS.d),而在好氧段為提高出水水質,盡可能多的降解水中的BOD5,控制好氧段F/M<0.18KgBOD5/(KgMLSS.d)。
3.確定混合液污泥濃度MLSS
MLSS值取決于曝氣系統的供氧能力,以及二沉淀池的泥水分離能力。從降解污染物質的角度來看,MLSS應盡量高一些,但當MLSS太高時,要求混合液的DO值也就越高。在同樣的供氧能力時,維持較高的DO值需要較多的空氣量。另外,當MLSS太高時,要求二沉淀池有較強的泥水分離能力。因此,應根據處理廠的實際情況,確定一個zui大的MLSS值,一般在(3000-4000)mg/L之間。堡鎮污水處理系統一期工程設計污泥濃度為3300mg/L。
4.控制溶解氧
厭氧段DO≤0.2;缺氧段DO≤0.5 mg/l;好氧段DO=2.0 mg/l,每天根據在線儀表,便攜式DO測定儀或實驗室取樣獲取生物池各處理段的DO數據,結合進水水質、污泥濃度、污泥齡、微生物鏡檢和天氣等因素綜合分析后調節鼓風機供氣量。在城市污水處理過程中產生的污泥具有產量大、含水率高、氣味特殊、易腐爛等特點,如何優化污泥處理工藝并合理選擇污泥脫水設備,是當下需要考慮的重要問題。
賀州市一體化生活污水處理設備1 污泥脫水處理
當前污水處理廠的污泥主要是含水量為 95%~99.2%的初沉池污泥、生化池剩余污泥及深度處理的化學污泥,而污泥的體積通常是其所含干物質體積的數十倍之多,且不利于運輸,因此需要采取有效的技術手段對污泥進行處理。 污水處理廠一般通過污泥濃縮、 污泥脫水這兩個環節對污泥進行處理。
污泥濃縮主要是指利用重力特點將出泥含固率有效提高,如果單純利用重力濃縮池對污水進行處理,將會耗費大量的時間,并且污水中的有機物會因微生物的作用而腐爛變臭,嚴重影響污水處理廠的衛生狀況。 因此,在實際處理過程中,當利用重力濃縮池將污泥的含水率降到 94%~96%后,需要利用污泥脫水設備將污泥的含水率降至 80%以下,以利于后期的運輸及處置工作。 當前常見的污泥脫水設備有帶式壓濾脫水機、離心脫水機和板框壓濾脫水機。
2 脫水設備介紹
2.1 帶式壓濾脫水機
帶式壓濾機一般由濾帶、輥壓筒、濾帶張緊系統、濾帶調偏系統、濾帶沖洗系統和濾帶驅動系統組成,由上、下兩條張緊的濾帶夾著污泥從一連串按規律排列的輥壓筒中呈 S 型彎曲經過,靠濾帶本身的張力形成對污泥的壓榨力和剪切力,把污泥中的毛細水擠壓出來,獲得含固量較高的泥餅,從而實現脫水,脫水出泥含水率通常控制在 80%以下。
帶式壓濾脫水機要使用具有較強滲透性的濾帶,并且需對污泥進行化學處理。 帶式壓濾脫水機對進泥絮凝效果有較高的要求,若污泥質量無法達到要求,將會嚴重影響其出泥質量及脫水效果。 帶式壓濾脫水機較為成熟、可靠,前期投資和維護費用較低。
帶式壓濾脫水機在運行過程中需利用高壓水對濾面進行連續沖洗, 且無法將運轉環境*封閉,因此在工作間內存在水、氣濺溢現象,使得污水處理廠的生產環境較差。 帶式壓濾脫水機存在進料不均勻現象,會在一定程度上影響脫水效果,因此對操作人員的技術水平要求較高。
2.2 離心脫水機
離心脫水機主要由轉鼓和帶空心轉軸的螺旋輸送器構成。 污泥由空心轉軸送入轉筒后,在離心力作用下,立即被甩至鼓腔內。 污泥顆粒由于比重較大,離心力也大,被甩貼在轉鼓內壁上,形成固體層;水分密度小,離心力小,在固體層內側形成液體層,固體層在螺旋輸送器的緩慢推動下,被輸送到轉鼓的錐端,經轉鼓周圍的出口連續排出,液體層則由堰口連續溢流排至轉鼓外,形成分離液排出。 進泥方向與污泥固體的輸送方向一致,稱為順流式離心脫水機; 進泥方向與污泥固體的輸送方向相反,稱為逆流式離心脫水機。 離心脫水機通常會將脫水出泥含水率控制在 80%以下。 離心脫水機主要由轉鼓、螺旋推料器、機殼、主軸承、驅動系統、底座組成,整體使用壽命大于 15 年,推料器葉片運行壽命大于 15 000 h,主軸承zui短使用時間為 100 000 h。 某鎮污水處理系統一期工程的上述工藝參數,有大部分已經在設計文件中列出了(流量、污泥濃度、污泥回流比等)。從實際運行情況看,幾乎所有建成后污水廠的進水都和設計的進水情況有所出入,個別的水質數據相差極大。因此,堡鎮污水處理系統一期工程的上述工藝參數應該在工藝試運行包括正常運行中去逐步的積累和完善。
層狀雙金屬氫氧化物(LDHs),又稱水滑石類化合物或陰離子粘土,是由兩種或兩種以上金屬元素組成的具有水滑石層狀晶體結構的氫氧化物。LDHs層狀結構中的層板帶有正電荷,使其具有記憶效應、層間陰離子可交換性及微孔結構等特性,因此廣泛應用于功能高分子材料、醫藥、污水處理等領域.由于層間陰離子可交換性及微孔結構均有利于污水中氮素的去除,因此可嘗試將LDHs運用于人工濕地的脫氮工藝中。
在前期研究的基礎上,有研究者試驗采用3種3價金屬化合物和3種2價金屬化合物兩兩組合生成 9種LDHs,并覆膜于人工濕地常用的生物陶粒基質表面,在小試系統中進行脫氮凈化實驗,觀察生物陶粒基質經不同類型LDHs覆膜改性后對垂直流人工濕地中氮素污染物凈化效果的提升作用,為篩選合適的天然基質及有針對性的改性方式,以增強濕地系統的脫氮效果提供參考。
納濾技術在垃圾滲透液處理中的應用
納濾技術本身具有以下特點:
?具有對小分子溶質的選擇透過性;
?溶質分子(離子)的電性對NF膜的選擇性影響明顯;
?膜品種多,分離性能有差別;
?壓力、溫度、濃度、pH以及離子強度各種操作條件對于NF系統的分離性能影響大;
?應用范圍廣,技術條件變化多;
垃圾滲濾液成分復雜、含有*濃度的COD(5000-10000ppm)和懸浮物。在垃圾滲濾液處理中使用納濾技術,其工藝的首要目標就是去除COD,達到排放標準并可以回用。典型的處理流程如下圖示:
常規的水處理系統都采用漸縮直通式系統設計,但垃圾滲濾液污染性*,因此采用專門用于特種分離工藝的多段循環系統設計,才能保證納濾膜在強污染環境中的運行效率,達到回收率85%,化學清洗周期3-5周。
GE的專li三層復合膜結構
納濾膜應用于垃圾滲濾液處理時,由于污染物質在膜表面附著、積累或吸附而導致的膜污染,是影響膜系統有效運行的主要障礙。而膜表面越光滑,越不容易被污染。GE的納濾膜采用專li的三層復合膜結構,不僅光滑、耐清洗還耐高溫。
GE三層復合膜=更光滑的膜表面=更好的抗污染性,同時GE的專li技術保持了優異的離子選擇性和通量值。